以下為您分享一些排查和解決束絲機(jī)張力系統(tǒng)故障的實(shí)際案例:
案例一:
故障現(xiàn)象:束絲機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中,張力突然減小,導(dǎo)致絞線(xiàn)松散。
排查過(guò)程:
1. 首先檢查張力傳感器,發(fā)現(xiàn)傳感器的連接線(xiàn)路有一處破損,導(dǎo)致信號(hào)傳輸中斷。
2. 對(duì)控制器進(jìn)行檢查,參數(shù)設(shè)置正常。
3. 檢查執(zhí)行機(jī)構(gòu),發(fā)現(xiàn)制動(dòng)器的摩擦片磨損嚴(yán)重,制動(dòng)力下降。
解決辦法:
1. 修復(fù)傳感器連接線(xiàn)路。
2. 更換新的摩擦片,調(diào)整制動(dòng)壓力至合適范圍。
案例二:
故障現(xiàn)象:束絲機(jī)啟動(dòng)后,張力始終無(wú)法達(dá)到設(shè)定值。
排查過(guò)程:
1. 檢查傳感器,校準(zhǔn)后發(fā)現(xiàn)傳感器工作正常。
2. 查看控制器,發(fā)現(xiàn)控制器的張力設(shè)定參數(shù)被誤修改為較低的值。
3. 檢查執(zhí)行機(jī)構(gòu),電機(jī)運(yùn)行正常,但變頻器輸出頻率異常。
解決辦法:
1. 將控制器的張力設(shè)定參數(shù)恢復(fù)到正確值。
2. 對(duì)變頻器進(jìn)行維修,更換損壞的電子元件,恢復(fù)正常輸出頻率。
案例三:
故障現(xiàn)象:束絲機(jī)運(yùn)行一段時(shí)間后,張力出現(xiàn)周期性波動(dòng)。
排查過(guò)程:
1. 對(duì)傳感器和控制器進(jìn)行檢查,均未發(fā)現(xiàn)異常。
2. 仔細(xì)檢查機(jī)械部件,發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)導(dǎo)輪的軸承損壞,導(dǎo)致導(dǎo)輪運(yùn)轉(zhuǎn)不平穩(wěn)。
3. 排查線(xiàn)路,發(fā)現(xiàn)有一段線(xiàn)路受到強(qiáng)電磁場(chǎng)干擾。
解決辦法:
1. 更換損壞的導(dǎo)輪軸承。
2. 對(duì)受干擾的線(xiàn)路進(jìn)行屏蔽處理,遠(yuǎn)離強(qiáng)電磁場(chǎng)源。
案例四:
故障現(xiàn)象:新安裝的束絲機(jī)張力系統(tǒng)無(wú)法正常工作,張力值不穩(wěn)定且偏差較大。
排查過(guò)程:
1. 檢查發(fā)現(xiàn)傳感器安裝位置不正確,導(dǎo)致測(cè)量不準(zhǔn)確。
2. 控制器的控制算法參數(shù)未根據(jù)實(shí)際設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化。
解決辦法:
1. 重新安裝傳感器至正確位置。
2. 對(duì)控制器的控制算法參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)試,使其適應(yīng)新設(shè)備的特性。